時(shí)間:2023-08-11 09:14:42
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中圖分類號(hào):F407.45 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
隨著近年來工藝工程的發(fā)展和進(jìn)步,工藝工程在當(dāng)下已經(jīng)發(fā)生了巨大變化,主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:開發(fā)新觀念和新的分析及優(yōu)化方法。
根據(jù)以往的流程定義,化工工藝設(shè)計(jì)總共包括三個(gè)方面:設(shè)備布置、工藝流程及管道布置三個(gè)方面。就是提出工藝參數(shù)讓土建專業(yè)、設(shè)備專業(yè)的選擇型號(hào)、基礎(chǔ),繪制工藝流程圖后,根據(jù)設(shè)備專業(yè)及土建專業(yè)的圖紙定出設(shè)備布置圖,協(xié)調(diào)完成,最后配管,定管道布置圖紙
二、化工工藝設(shè)計(jì)現(xiàn)狀
化工工藝過程的變革常常會(huì)遇到很大阻力,主要原因是化學(xué)工業(yè)具有資本密集型的特性,一旦工藝失敗將造成巨大的資金損失。通過對(duì)化學(xué)品生產(chǎn)的成本構(gòu)成分析,可以看出基本建設(shè)投資和原材料在總成本中占有主要份額。因?yàn)檠b置費(fèi)用大,常常要運(yùn)轉(zhuǎn)多年?,F(xiàn)在許多裝置都已經(jīng)擁有50 年的壽命,將它們進(jìn)行改造、擴(kuò)大能力、解決薄弱環(huán)節(jié)要比新建一套裝置便宜得多。按此趨勢分析,2020 年銷售的產(chǎn)品中約有3/ 4 將仍由1999 年運(yùn)轉(zhuǎn)的裝置生產(chǎn),但是必須改進(jìn)裝置性能、擴(kuò)大產(chǎn)能和減少污染。當(dāng)然,也會(huì)有一些主要的工藝過程出現(xiàn)革命性的變革,對(duì)化工生產(chǎn)有重大影響,但也須經(jīng)過較長時(shí)間,一般要10~20 年。
大量生產(chǎn)的產(chǎn)品影響制造成本的兩個(gè)主要因素是原材料費(fèi)用和基建投資。每年在基建方面分?jǐn)傎M(fèi)用約占30 %,而其他費(fèi)用諸如能源、勞動(dòng)、維修、稅賦、廢料處理等總計(jì)約占50 %。少量生產(chǎn)品種的原料和基建費(fèi)用所占份額較低。為了提高現(xiàn)有裝置產(chǎn)能,降低單位生產(chǎn)成本,選擇改建、消滅瓶頸和更新戰(zhàn)略,可以減少投資。
三、對(duì)未來化工工藝設(shè)計(jì)的幾點(diǎn)思考
3.1 要能體現(xiàn)降低能耗
許多人將能源成本作為生產(chǎn)總成本中一個(gè)重要的構(gòu)成部分,但是一般并非如此。分離需解決的重點(diǎn)是能量消耗大和基建投資高兩個(gè)方面。降低能耗及其相關(guān)投資的課題研究常常頗為見效,例如應(yīng)用超臨界流體于許多大型分離裝置。當(dāng)前的研究表明,一些系統(tǒng)的能源費(fèi)用可以低于許多常用的技術(shù),諸如蒸餾、恒沸蒸餾和萃取。能耗的降低是工藝工程設(shè)計(jì)和研究的重要內(nèi)容。HEN 分析提供了一個(gè)簡單的手段,使整個(gè)過程中的熱流變?yōu)榭梢暤?從而弄清各種不同物流和熱流可以進(jìn)行熱交換,以減少對(duì)加熱和致冷的能量需要。通過HEN 分析可以達(dá)到最小的能量利用和交換器數(shù)量。HEN 分析已經(jīng)用于一些工藝過程設(shè)計(jì)軟件包,可在新裝置設(shè)計(jì)中應(yīng)用,也可在現(xiàn)有裝置的改進(jìn)中應(yīng)用。在分離范圍內(nèi),許多研究工作都在尋找替代蒸餾的方法以達(dá)到節(jié)能的目的。但這方面的效果不很大,因?yàn)橐淖兙鸵ㄙM(fèi)基建投資,這常常難以與節(jié)能所降低的成本平衡;另一方面,蒸餾也有不少改進(jìn)技術(shù)既可節(jié)能又省投資。蒸餾塔的串聯(lián)是節(jié)能的主要措施,串聯(lián)中將一塔的頂端汽流作為另一塔的熱源,這種操作與多重蒸發(fā)類似,但是應(yīng)用中需要完善解決工藝過程的控制問題,包括工藝控制技術(shù)和實(shí)時(shí)組份傳感器等,同時(shí)需要重視這種串聯(lián)塔的關(guān)停問題。
3.2 要能體現(xiàn)降低基本建設(shè)投資
化學(xué)工業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè),除非有化學(xué)的重大突破使主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝得到更新升級(jí)、用新裝置生產(chǎn)代替原有生產(chǎn)工藝具有優(yōu)良的經(jīng)濟(jì)特性,一般都是通過現(xiàn)有裝置改造、解決瓶頸問題、擴(kuò)大產(chǎn)能來達(dá)到改進(jìn)和提高的目的,因?yàn)檫@樣可以節(jié)約基本建設(shè)投資。通過工藝過程強(qiáng)化、減少設(shè)備尺寸,可以顯著地節(jié)約投資。如Higee 工藝可普遍用于蒸餾塔的改造,對(duì)流氣液在轉(zhuǎn)動(dòng)的填料柱中快速接觸,達(dá)到一定的理論塔板高度,由于接觸效率顯著改進(jìn),所以能夠取得良好的經(jīng)濟(jì)效果。但是,有兩個(gè)因素影響其實(shí)施: ①徑向縮小設(shè)備需要投資于自旋的轉(zhuǎn)子,而且自旋采用電力,因而要增加能源費(fèi)用; ②標(biāo)準(zhǔn)蒸餾塔的輔助件,如冷凝器、管道和控制系統(tǒng)等一般不需變動(dòng)。這兩個(gè)因素使Higee 設(shè)備只在少數(shù)裝置上應(yīng)用。改變蒸餾塔的填料裝填結(jié)構(gòu)也可以帶效益,提高能力,改進(jìn)分離效率。另一條途徑是減少工藝過程中的設(shè)備臺(tái)數(shù),將幾種功能在1 臺(tái)設(shè)備中完成,如醋酸甲酯和MTBE、TAME 等生產(chǎn)中應(yīng)用蒸餾反應(yīng)器即是實(shí)例。在醋酸甲酯工藝中,由于將反應(yīng)與分離結(jié)合起來,因此避免了幾種共沸物的形成,從而顯著簡化了分離工序。此外,膜反應(yīng)器對(duì)受化學(xué)平衡限制的反應(yīng)十分有利,可以有選擇性地將一種產(chǎn)物從反應(yīng)物料中移出,從而在通常的化學(xué)平衡條件下提高了轉(zhuǎn)化率。對(duì)工藝過程序列和工藝選擇技術(shù)在今后數(shù)十年內(nèi)將是增長和發(fā)展甚快的序列,應(yīng)用了一些稱之為結(jié)構(gòu)相關(guān)技術(shù),如超結(jié)構(gòu)、狀態(tài)2空間表達(dá)和工藝過程圖(P2graphs) 等。其中工藝過程圖可以迅速地進(jìn)行計(jì)算機(jī)化,可以類似尋求最佳化方案的方法。隨著時(shí)間的推移,這些技術(shù)將結(jié)合其他分離技術(shù)發(fā)展,如吸附、膜和萃取等,在工藝過程中進(jìn)行推理組合,在經(jīng)濟(jì)上取得最優(yōu)化的結(jié)果。一種稱之為結(jié)構(gòu)無關(guān)的新技術(shù)也已出現(xiàn),如質(zhì)量交換網(wǎng)絡(luò)分析,該技術(shù)與熱交換網(wǎng)絡(luò)分析類似。上述兩種分析法可在今后10 年內(nèi)對(duì)非常復(fù)雜的問題進(jìn)行分析,綜合出經(jīng)濟(jì)上最佳的工藝流程,對(duì)新建或改建、對(duì)多用或少用新技術(shù)作出選擇,從而得出化學(xué)工業(yè)如何降低基建投資的答案。
3.3 要能體現(xiàn)改善環(huán)境行為
據(jù)美國化學(xué)制造商協(xié)會(huì)的研究報(bào)告,解決污染問題就是減少污染源、回收利用,最后就是終端處理。從工藝過程上要減少未來污染的設(shè)計(jì)戰(zhàn)略必須重視兩個(gè)問題:一是到2020 年多數(shù)裝置將在現(xiàn)有裝置上擴(kuò)大和升級(jí);二是多數(shù)機(jī)遇可能出現(xiàn)在終端處理的應(yīng)用上。從工藝過程本身加以改進(jìn)也有幾種可能: ①提高化學(xué)反應(yīng)的效率特別重要; ②提高分離效率,使產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率提高而少損失,同時(shí)增加收益而減少廢料處理費(fèi)用; ③應(yīng)用HEN 分析方法縮小裝置規(guī)模,減少用水量,在裝置改進(jìn)和更新中收效明顯。在工藝過程設(shè)計(jì)中減少廢料總量是特別重要的觀念,因此要進(jìn)行水的再次利用,把廢水減到最低程度。現(xiàn)在已有一些新方法和水壓縮技術(shù)可以確定工藝對(duì)新鮮水的最低用量。
3.4 新模式:將設(shè)計(jì)與研究集成
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.22.017
1 引言
綠色、低碳等一些環(huán)保理念在我國得以成功推廣,使得越來越多的企業(yè)注重材料消耗以及資源浪費(fèi)問題。為了能夠?qū)崿F(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益,化工企業(yè)通過優(yōu)化化工工藝,使成本控制在合理的范圍內(nèi),同時(shí)達(dá)到節(jié)約資源的目的,使資源利用更合理化。
2 我國化工工藝發(fā)展概況介紹
隨著改革開放的深化,我國的各行各業(yè)都逐漸與國際化接軌,我國的化工工藝也深受影響。我國的化學(xué)工藝加工水平雖然仍與國際先進(jìn)水平存在差距,但隨著我國與其他國際的技術(shù)交流,這種差距正在逐漸縮小。
我國的化學(xué)工藝分為原料選取、工藝處理及產(chǎn)品的提煉3個(gè)工藝流程?;瘜W(xué)工藝原料的特殊性,與技術(shù)的復(fù)雜性,在進(jìn)行化學(xué)工藝活動(dòng)中很容易出現(xiàn)安全事故,給企業(yè)與人員帶來損失。尤其是化工行業(yè)質(zhì)量管理技術(shù)人員,應(yīng)該提高警覺,在原料的運(yùn)輸過程,原料的貯存方面應(yīng)該采取有效的安全管理措施,降低化學(xué)加工過程中風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的概率,保障工作人員的人生安全,企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。
3 化工工藝的優(yōu)化意義
3.1 市場競爭需求
我國的市場勞動(dòng)力過剩,在世界競爭中突出展現(xiàn)這一優(yōu)勢。國際的化工企業(yè)將目標(biāo)鎖定了我國的市場,這樣,我國的化學(xué)工業(yè)事業(yè)既面臨挑戰(zhàn)也面臨機(jī)遇,大量國際化企業(yè)的進(jìn)入會(huì)促使我國的企業(yè)不斷的提高自身的技術(shù),將優(yōu)化工藝作為提升企業(yè)產(chǎn)品的重要方面。企業(yè)為了提高自身競爭力而不斷的引入新工藝,優(yōu)化工藝,進(jìn)而大大提高了我國的化工工藝的水平。大多數(shù)的高等院校也都設(shè)有化工工藝的專業(yè),這樣為工藝的優(yōu)化提供了良好的理論基礎(chǔ)。
3.2 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求
化工產(chǎn)品應(yīng)適應(yīng)市場需求,達(dá)到資源與能源的有效利用,響應(yīng)國家削減產(chǎn)能的政策。所以只有調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)才能滿足市場的要求,使產(chǎn)品更適應(yīng)于市場,這樣也可以為社會(huì)創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,提高產(chǎn)品質(zhì)量,提升人民生活水平,使社會(huì)經(jīng)濟(jì)得以發(fā)展,所以對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化尤為重要。
3.3 強(qiáng)化費(fèi)用管理需求
企業(yè)應(yīng)將更多的費(fèi)用用于化工工藝的優(yōu)化上,這樣通過技術(shù)來提高材料的利用效率,減少了企業(yè)的生產(chǎn)成本,并能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量。通過加強(qiáng)管理企業(yè)的費(fèi)用,來做到化工工藝的提升,產(chǎn)品品質(zhì)的提高。
4 化工工藝的優(yōu)化策略分析
4.1 材料優(yōu)化方面
(1)化學(xué)纖維材料。人造纖維與合成纖維是化學(xué)工藝的兩種纖維材料。其中人造纖維是通過對(duì)原材料進(jìn)行化學(xué)加工而形成的;合成材料使通過石油提煉而形成的。就制作的復(fù)雜程度來說合成纖維相對(duì)容易,工藝簡單,所以在化工工藝中合成材料應(yīng)用廣泛。
(2)塑料材料。塑料原料由于其質(zhì)輕、絕緣、耐腐蝕多種的優(yōu)點(diǎn),在化工中被廣泛使用。使用塑料原料可以簡化化學(xué)操作的流程,降低工藝的能耗,并且具有良好的絕緣功效。通過管理人員對(duì)塑料質(zhì)量的嚴(yán)格管理,嚴(yán)格按照塑料的使用規(guī)程進(jìn)行使用,這對(duì)工藝的優(yōu)化有重要的作用。
(3)橡膠材料。橡膠材料具有抗寒、抗熱、品種量大的優(yōu)點(diǎn)。但由于橡膠材料產(chǎn)于熱帶,原料相對(duì)稀少,所以很多化工企業(yè)針對(duì)橡膠的優(yōu)點(diǎn),不斷投入材料、技術(shù)、人才對(duì)橡膠特性進(jìn)行研究,對(duì)合成橡膠材料進(jìn)行研制。隨著合成橡膠的研制成功,對(duì)化工工藝的優(yōu)化起到重要的作用。
4.2 技術(shù)優(yōu)化方面
(1)生物技術(shù)的優(yōu)化策略。使用生物技術(shù)與化工工藝結(jié)合來優(yōu)化化工工藝可以降低化工的成本費(fèi)用。生物技術(shù)在化工工藝中的應(yīng)用主要是利用微生物對(duì)化工工藝所用的原料進(jìn)行調(diào)整,從而使原料達(dá)到合理化的程度。通過將活細(xì)胞放入其適合的壓力與溫度環(huán)境下,進(jìn)而讓其發(fā)酵,使原材料變?yōu)榱讼冗M(jìn)的化工產(chǎn)品。同時(shí)也可以通過酶催化將化學(xué)原料變?yōu)樾滦偷幕ぎa(chǎn)品。應(yīng)用酶作為催化劑可以提高化學(xué)工藝的總質(zhì)量,且有效完成成本節(jié)約。
(2)精細(xì)化工技術(shù)的運(yùn)用?;すに囍芯?xì)化工技術(shù)的特點(diǎn)為:功能全、技術(shù)含量高、操作復(fù)雜。精細(xì)化工的技術(shù)可分為:①新型粉體技術(shù);②新型分離技術(shù);③新型催化技術(shù)。這三種技術(shù)同時(shí)具備了精細(xì)化工的幾項(xiàng)優(yōu)勢,具有很高的科學(xué)技術(shù)含量,將這些技術(shù)應(yīng)用于化工工藝中,可有效提高化工工藝的科學(xué)性、精密性,從而使化工產(chǎn)品與質(zhì)量得到優(yōu)化,提升整體的化工工藝水平,促進(jìn)化工工藝的優(yōu)化。
4.3 管理優(yōu)化方面
(1)加強(qiáng)化工設(shè)備的管理?;瘜W(xué)工藝優(yōu)化需要先進(jìn)的化工設(shè)備作為基礎(chǔ),對(duì)化工設(shè)備采取科學(xué)的管理,可以確保工藝優(yōu)化的正常進(jìn)行。對(duì)于科學(xué)化管理化工設(shè)備應(yīng)該做到以下三點(diǎn):第一,應(yīng)該定期的對(duì)設(shè)備進(jìn)行各方面性能的檢查;第二,對(duì)于陳舊的設(shè)備應(yīng)根據(jù)市場考察,科學(xué)分析,引入更新更符合現(xiàn)代工藝的設(shè)備;第三,應(yīng)該實(shí)時(shí)關(guān)注新設(shè)備的推陳出新,及時(shí)的引進(jìn)。這樣通過科學(xué)化得設(shè)備管理,可以提高化學(xué)工藝的效果。
(2)完善管理的規(guī)章制度。對(duì)于化工工藝來說,不斷的完善化工設(shè)備的管理制度,可以提高化工設(shè)備使用效率,提升化工產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì),延長化工設(shè)備的壽命,使化工工藝能夠有效進(jìn)行。
(3)提高人員的專業(yè)技術(shù)水平。化工工藝的實(shí)現(xiàn)需要人員的操作,人員的技術(shù)水平?jīng)Q定了化學(xué)工藝能否按照預(yù)想的實(shí)現(xiàn)其反應(yīng),并且有專業(yè)技術(shù)水平的人員可以促進(jìn)化學(xué)工藝的優(yōu)化發(fā)展,這樣,通過人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)與優(yōu)化化學(xué)工藝之間有著相互促進(jìn)的關(guān)系。
5 結(jié)束語
隨著我國經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的逐漸提升,對(duì)于化工工藝的優(yōu)化發(fā)展越來越受到重視。本文從材料優(yōu)化化工工藝、技術(shù)優(yōu)化工藝和化工工藝管理三方面進(jìn)行闡述分析。而化工工藝的優(yōu)化,可有效降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)市場競爭力,緩解企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題,為企業(yè)爭取更多經(jīng)濟(jì)利益。
參考文獻(xiàn):
1化工工藝設(shè)計(jì)現(xiàn)狀分析
隨著化工企業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),企業(yè)中的弊端也在逐漸顯露,其中化工工藝設(shè)計(jì)的儀器裝備過程中,存在較高的風(fēng)險(xiǎn)性?;すI(yè)設(shè)計(jì)中,對(duì)于儀器安裝的安全性能要求較高,安裝工作人員的專業(yè)安裝技能過低,不能滿足化工企業(yè)的需要。安裝工作存在過多的技術(shù)分離區(qū)域,組裝區(qū)域與焊接區(qū)域需要不同的技術(shù)人員,這樣涉及到的技術(shù)人員過于分散,給儀器安裝管理部門造成了很大的困擾。在儀器安裝之前,要根據(jù)不同的技術(shù)區(qū)域來制定不同的安裝方案,化工儀器的安裝決定著企業(yè)以后的安全生產(chǎn)狀況。
2V化工工藝設(shè)計(jì)中存在的問題
2.1化工工藝物料的安全問題
化工工藝物料在投入生產(chǎn)之前,大部分是經(jīng)過加工的中間材料,存在的化學(xué)性質(zhì)非常不穩(wěn)定,其特殊的化學(xué)性質(zhì)在符合物理?xiàng)l件時(shí)具有一定的危險(xiǎn)性?;瘜W(xué)工藝設(shè)計(jì)工作人員在進(jìn)行安裝線路設(shè)計(jì)時(shí),按照規(guī)定應(yīng)該設(shè)計(jì)出多條線路生產(chǎn)線,可是為了縮短工作周期,部分會(huì)選擇設(shè)計(jì)出一條線路。如若投入生產(chǎn),一但生產(chǎn)線出現(xiàn)問題,將會(huì)導(dǎo)致整條化工生產(chǎn)鏈崩潰,嚴(yán)重的會(huì)給環(huán)境造成巨大的傷害。
2.2化工工藝設(shè)計(jì)中設(shè)備的安裝問題
化工儀器設(shè)備的安裝是化工工藝設(shè)計(jì)中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),也是最重要的一個(gè)環(huán)節(jié),其中容納了廠房基礎(chǔ)設(shè)備分布、設(shè)備支架和工作臺(tái)設(shè)計(jì)、儀器恒溫保護(hù)和刷漆、設(shè)備安裝檢修和吊裝位置的設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝施工說明五個(gè)方面。大多數(shù)化工企業(yè)忽略了儀器安裝的重要性,設(shè)置的管理監(jiān)督人員專業(yè)知識(shí)有限,安裝中長出現(xiàn)的問題就是儀器損害程度較高,嚴(yán)重影響生產(chǎn)質(zhì)量。在設(shè)備安裝期間,還會(huì)出現(xiàn)設(shè)備返廠現(xiàn)象,化工工藝設(shè)計(jì)工作人員技術(shù)水平低,就會(huì)對(duì)設(shè)備造成一定的損害?;x器設(shè)備需要全面保護(hù),任何損傷都會(huì)降低設(shè)備的靈敏度,對(duì)于設(shè)備的安裝位置都需要經(jīng)過技術(shù)人員精準(zhǔn)的審核與計(jì)算。
3化工工藝設(shè)計(jì)的優(yōu)化策略
3.1實(shí)現(xiàn)化工工藝設(shè)計(jì)的低耗能
化工生產(chǎn)中的能源成本并非生產(chǎn)總成本的一部分,為了實(shí)現(xiàn)化工工藝設(shè)計(jì)的低耗能,化工企業(yè)需要解決基建投資高和能量耗量大的問題?;て髽I(yè)通過提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,從而達(dá)到化工工藝設(shè)計(jì)的低耗能理想標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)現(xiàn)化工工藝設(shè)計(jì)的低耗能,我們可以從多方面著手,舉個(gè)例子,當(dāng)溫度和壓力高于其臨界狀態(tài)時(shí),就會(huì)形成超臨界流體,化工企業(yè)可以將超臨界流體,應(yīng)用于大型的分離裝置上,從而減少儀器設(shè)備的能源費(fèi)用。
3.2推動(dòng)綠色化工工藝技術(shù)的革新
我們可以借鑒西方綠色化工技術(shù)的指導(dǎo)思想,推動(dòng)綠色化工工藝技術(shù)的革新,綠色化工工藝技術(shù)可以衡量一個(gè)化工企業(yè)的綜合技術(shù)實(shí)力。為了響應(yīng)國家綠色可持續(xù)的發(fā)展觀,大多數(shù)化工企業(yè)將綠色化工工藝技術(shù)的革新任務(wù),放在企業(yè)策劃書的核心位置。只有創(chuàng)新化工工藝設(shè)計(jì)技術(shù),才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面技術(shù)的綠色化,需要引進(jìn)低耗能無污染的化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),比如新催化技術(shù)、聲化學(xué)技術(shù)、光化學(xué)技術(shù)、生物技術(shù)、微波化學(xué)技術(shù)等等。除此之外,化工工藝設(shè)計(jì)的改革和綠色發(fā)展,是國家安全生產(chǎn)總局,對(duì)化工企業(yè)21世紀(jì)的持續(xù)發(fā)展要求?;瘜W(xué)物品可以廣泛應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域、農(nóng)作物領(lǐng)域、香水香料領(lǐng)域和光電光纜等眾多領(lǐng)域,由此看來,化工工藝設(shè)計(jì)的綠色發(fā)展理念可以造福于生產(chǎn)行業(yè)的各大領(lǐng)域。全面推動(dòng)化工企業(yè)的綠色生產(chǎn)理念,可以實(shí)現(xiàn)綠色化工技術(shù)的全面革新,從而也推動(dòng)了我國科研技術(shù)的創(chuàng)新和再開發(fā)。
3.3提高化工工藝設(shè)計(jì)中的原子利用率
化工企業(yè)多數(shù)會(huì)采用原子控污技術(shù)來解決企業(yè)污染問題,提高化工工藝設(shè)計(jì)中的原子利用率,可以從根本來源上控制化工企業(yè)的污染程度。原子利用率的最高理想,是將轉(zhuǎn)化率提高到百分之百,也就是將原材料全部運(yùn)用于生產(chǎn),從而達(dá)到化工企業(yè)的零污染。我們可以引進(jìn)西方先進(jìn)的原子利用技術(shù),提供特定分子理論合成路線軟件輔助設(shè)計(jì)新產(chǎn)品,與此同時(shí)我們既要保證原子利用率有所提高,也要保證化學(xué)產(chǎn)品的高質(zhì)量生產(chǎn)。西方先進(jìn)的高原子利用率也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性,我們?cè)诮梃b學(xué)習(xí)的過程中要學(xué)會(huì)取其精華棄其糟粕,在借鑒學(xué)習(xí)的同時(shí)也要保留本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)風(fēng)格。
4結(jié)語
化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)的正誤決定著化學(xué)產(chǎn)品是否順利生產(chǎn),化工企業(yè)應(yīng)該高度重視化工工業(yè)設(shè)計(jì)這一環(huán)節(jié),確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工業(yè)設(shè)計(jì)中存在的問題,并快速制定出相應(yīng)的解決方案?;ぴO(shè)計(jì)工作人員,需要不斷地提升個(gè)人的專業(yè)素養(yǎng),不斷完善和健全化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)體系。
參考文獻(xiàn):
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摘要:為了研究竹粉乙二醇微波液化的優(yōu)化工藝,采用單因素試驗(yàn)確定所需的反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)溫度、催化劑濃硫酸用量及乙二醇與竹粉質(zhì)量比,研究微波作用對(duì)竹粉乙二醇液化效果的影響,再由正交試驗(yàn)確定微波液化的最佳工藝條件。結(jié)果表明,反應(yīng)溫度的影響最為顯著,竹粉乙二醇微波液化的最佳工藝條件為反應(yīng)溫度170 ℃,反應(yīng)時(shí)間4 min,催化劑濃硫酸用量5%,乙二醇與竹粉的質(zhì)量比為6∶1。
關(guān)鍵詞 :竹粉;乙二醇;微波;液化工藝
中圖分類號(hào):TQ353.4+1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):0439-8114(2015)05-1166-03
DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.05.035
收稿日期:2014-12-16
基金項(xiàng)目:廣西教育廳科研項(xiàng)目(LX2014494);柳州師范高等??茖W(xué)校科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目
作者簡介:錢善勤(1981-),男,江蘇泰州人,副教授,博士,主要從事環(huán)境生物學(xué)方面的研究,(電話)18078201020(電子信箱)qianshanqin@163.com;
通信作者,廖政達(dá)(1967-),教授,碩士,主要從事天然植物纖維素的改性與應(yīng)用研究,(電子信箱)lzszliaozhengda@163.com。
竹子是一種用途廣泛的生物質(zhì)資源,具有特殊的能源利用價(jià)值及藥用價(jià)值。近年來,對(duì)竹類加工殘?jiān)爸窭w維的液化研究非常廣泛[1-3]。竹粉的主要成分是纖維素、半纖維素和木質(zhì)素,在高溫條件下可以裂解為制備聚氨酯材料的低分子多元醇[4,5],但竹粉是否能作為合成聚氨酯的多元醇原料,主要在于液化技術(shù)的研究與開發(fā)[6,7]。當(dāng)前竹粉的液化主要有油浴加熱和微波加熱兩種方法,但油浴方法存在反應(yīng)時(shí)間長、液化效率低等問題,微波液化因其具有加熱升溫快,液化效率高等優(yōu)點(diǎn)已得到廣泛重視[8,9]。
關(guān)于纖維素的液化工藝以及液化劑的研究已有很多,如采用苯酚、乙醇、乙二醇和聚乙二醇等作為液化劑[9-12],在前期研究中,筆者也采用苯酚作為反應(yīng)試劑[10],但由于苯酚具有一定的毒性,其應(yīng)用受到一定的限制。本試驗(yàn)重點(diǎn)研究了乙二醇微波液化技術(shù),以期獲得滿足生物可降解聚氨酯泡沫材料生產(chǎn)要求的植物多元醇。在前人研究的基礎(chǔ)之上,本試驗(yàn)采用單因素試驗(yàn)確定液化時(shí)間、反應(yīng)溫度、催化劑用量及竹粉與乙二醇質(zhì)量比等條件,研究微波作用對(duì)竹粉乙二醇液化效果的影響,由正交試驗(yàn)確定微波液化的最佳工藝條件。
1 材料與方法
1.1 材料
竹粉:購于廣西柳州市融安縣豐園竹木加工有限公司。將竹粉粉碎、過篩,取40~80目的竹粉作為試驗(yàn)材料,于(100±5) ℃的烘箱中烘干至恒重,用自封袋密封好放入干燥器中保存?zhèn)溆谩?/p>
1.2 試劑及儀器
乙二醇(甘醇)、濃硫酸、無水乙醇,均為分析純,購于西隴化工股份有限公司。
FW100型萬能粉碎機(jī)(天津泰斯特儀器有限公司);YHG-600BS型遠(yuǎn)紅外快速干燥箱(上海躍進(jìn)醫(yī)療器械有限公司);FA2004B型電子天平(上海躍平科學(xué)儀器有限公司);SHZ-D(III)型循環(huán)水式真空泵(河南鞏義市予華儀器有限公司);XH-MC-1型祥鵠實(shí)驗(yàn)室微波合成儀(北京祥鵠科技發(fā)展有限公司);RE-52AA型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器(上海亞榮生化儀器廠)。
1.3 方法
1.3.1 竹粉的液化 稱取5 g竹粉倒入三頸燒瓶中,按預(yù)設(shè)比例加入乙二醇、催化劑濃硫酸,混合搖勻,放入預(yù)設(shè)好功率、反應(yīng)溫度、時(shí)間等參數(shù)的微波合成儀中反應(yīng),待反應(yīng)結(jié)束后,迅速取出三頸燒瓶進(jìn)行快速冷卻,用已知質(zhì)量的濾紙進(jìn)行減壓抽濾,用無水乙醇洗滌殘?jiān)翞V液變成無色為止。
1.3.2 竹粉液化率的測定 抽濾結(jié)束后,將濾紙及殘?jiān)黄鸱湃牒嫦溆冢?00±5) ℃下烘干至恒重,并用如下公式計(jì)算竹粉的液化率:
YL=(m0-mr)/m0×100%
式中,mr為竹粉液化殘?jiān)|(zhì)量;m0為液化前竹粉質(zhì)量;YL為竹粉液化率。
1.3.3 單因素試驗(yàn)
1)乙二醇與竹粉質(zhì)量比為6∶1,反應(yīng)溫度為150 ℃,催化劑濃硫酸用量為5%,反應(yīng)時(shí)間設(shè)為2、3、4、5、6、7、8 min進(jìn)行液化反應(yīng),分析反應(yīng)時(shí)間對(duì)竹粉液化率的影響。
2)在乙二醇與竹粉質(zhì)量比為6∶1,反應(yīng)時(shí)間為5 min,催化劑濃硫酸用量為5%的條件下,分析反應(yīng)溫度(90、110、130、150、170 ℃)對(duì)竹粉液化率的影響。
3)反應(yīng)溫度為150 ℃、反應(yīng)時(shí)間5 min、催化劑濃硫酸用量為5%時(shí),分析乙二醇與竹粉質(zhì)量比(4∶1、5∶1、6∶1、7∶1和8∶1)對(duì)竹粉液化率的影響。
4)反應(yīng)溫度為150 ℃、乙二醇與竹粉質(zhì)量比為6∶1、反應(yīng)時(shí)間為5 min,研究不同用量催化劑濃硫酸對(duì)竹粉液化率的影響,催化劑用量設(shè)為2%、3%、4%、5%、6%和7%。
1.3.4 正交試驗(yàn)優(yōu)化竹粉液化工藝 在單因素試驗(yàn)法確定反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)溫度、乙二醇與竹粉質(zhì)量比及催化劑用量對(duì)竹粉液化的作用范圍的基礎(chǔ)上,采用L9(34)正交試驗(yàn)方法研究反應(yīng)溫度(A)、反應(yīng)時(shí)間(B)、乙二醇與竹粉質(zhì)量比(C)、催化劑用量(D)的交互作用對(duì)竹粉微波液化效果的影響,從而確定竹粉微波液化的最佳工藝條件。正交試驗(yàn)因素與水平見表1。
2 結(jié)果與分析
2.1 單因素試驗(yàn)結(jié)果
2.1.1 反應(yīng)時(shí)間對(duì)竹粉液化率的影響 從圖1可以看出,反應(yīng)時(shí)間為2 min時(shí),竹粉液化率較低,只有76.24%。當(dāng)反應(yīng)時(shí)間為3 min時(shí),液化率上升為86.52%;4 min時(shí),液化率達(dá)到90.49%,之后液化率隨反應(yīng)時(shí)間緩慢升高。由此可見,隨著反應(yīng)時(shí)間的延長,竹粉的液化率呈上升的趨勢,但當(dāng)達(dá)到一定時(shí)間后,竹粉液化率的上升趨勢變小。選擇反應(yīng)時(shí)間3、4、5 min進(jìn)行后續(xù)試驗(yàn)。
2.1.2 反應(yīng)溫度對(duì)液化率的影響 從圖2中可以看出,隨著反應(yīng)溫度的不斷升高,竹粉反應(yīng)體系的液化率呈上升趨勢。反應(yīng)溫度為90 ℃時(shí),竹粉液化率僅為65.38%;反應(yīng)溫度為130 ℃時(shí),液化率上升到83.04%;當(dāng)反應(yīng)溫度為170 ℃時(shí),竹粉液化率最高,達(dá)到92.89%。因此可以得出,竹粉反應(yīng)體系的液化率隨著反應(yīng)溫度的增加而呈上升趨勢,當(dāng)反應(yīng)溫度超過150 ℃時(shí),竹粉液化率的上升趨勢變緩。選擇130、150、170 ℃進(jìn)行正交試驗(yàn)。
2.1.3 乙二醇與竹粉質(zhì)量比對(duì)竹粉液化率的影響
從圖3中可知,乙二醇與竹粉質(zhì)量比為4∶1時(shí),竹粉液化率僅為79.17%,隨著乙二醇與竹粉質(zhì)量比的加大,液化率逐漸增高,在質(zhì)量比達(dá)到7∶1時(shí),竹粉液化率為90.53%,而8∶1的質(zhì)量比體系下的液化率與7∶1的液化率基本持平。由此可以得出,隨著乙二醇質(zhì)量的增大,反應(yīng)體系增大,從而也提高了液化反應(yīng)的效率,但當(dāng)乙二醇與竹粉質(zhì)量比超過7∶1時(shí),竹粉的液化率增幅變緩。說明乙二醇質(zhì)量的增加對(duì)提高液化率有一定的作用,但也并不是越大越好。選擇二者質(zhì)量比5∶1、6∶1、7∶1進(jìn)行后續(xù)正交試驗(yàn)。
2.1.4 催化劑濃硫酸用量對(duì)竹粉液化率的影響 由圖4可見,當(dāng)反應(yīng)體系的催化劑濃硫酸用量為2%時(shí),竹粉液化率較低,只有78.18%;當(dāng)催化劑用量為3%時(shí),液化率為81.42%;催化劑用量為4%時(shí),液化率為83.72%。隨著催化劑用量的增加,液化率呈明顯的上升趨勢,當(dāng)催化劑用量為6%時(shí),其竹粉液化率達(dá)到90.81%;催化劑用量為7%時(shí),液化率則高達(dá)91.10%。選擇催化劑濃硫酸用量為4%、5%、6%進(jìn)行后續(xù)試驗(yàn)。
2.2 正交試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)單因素試驗(yàn)的結(jié)果,在各單因素中選取相應(yīng)的條件進(jìn)行設(shè)置,采用L9(34)正交試驗(yàn)方法對(duì)竹粉液化反應(yīng)工藝進(jìn)行優(yōu)化,正交試驗(yàn)結(jié)果見表2。運(yùn)用微波法對(duì)竹粉進(jìn)行液化,結(jié)果表明,影響竹粉液化率的各因素大小順序?yàn)榉磻?yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間、催化劑用量、乙二醇與竹粉質(zhì)量比。通過正交試驗(yàn),優(yōu)化反應(yīng)工藝,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間對(duì)液化效果的影響尤為顯著。優(yōu)化后的工藝條件為A3B2C2D2,即反應(yīng)溫度170 ℃,反應(yīng)時(shí)間4 min,乙二醇與竹粉質(zhì)量比為6∶1,催化劑用量為5%。在此最佳優(yōu)化工藝條件下進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn),得到竹粉的液化率為97.53%。
3 小結(jié)
1)竹粉纖維的結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,直接利用比較難,通過微波分解方法將其液化,轉(zhuǎn)化為可利用的小分子多元醇,為其綜合應(yīng)用提供了廣闊的前景。
2)單因素試驗(yàn)和正交試驗(yàn)的結(jié)果表明,竹粉乙二醇微波液化的優(yōu)選工藝為催化劑濃硫酸用量為5%,反應(yīng)溫度170 ℃,乙二醇與竹粉質(zhì)量比6∶1,反應(yīng)時(shí)間4 min。在此條件下,竹粉的液化率可達(dá)97.53%。
3)以濃硫酸為催化劑,竹粉在乙二醇中可以很好地進(jìn)行微波液化,在液化過程中,液化反應(yīng)溫度對(duì)液化效果的影響最為顯著,其次為液化反應(yīng)時(shí)間、催化劑用量和乙二醇與竹粉質(zhì)量比。在試驗(yàn)范圍內(nèi),溫度越高、乙二醇用量越大、液化反應(yīng)時(shí)間越長、催化劑用量越大,竹粉的微波效果越好,但過高的反應(yīng)溫度,過多使用乙二醇和濃硫酸,將會(huì)大大增加能耗,對(duì)反應(yīng)設(shè)備及環(huán)境的影響也較大,故在實(shí)際的生產(chǎn)中應(yīng)適當(dāng)控制其用量。
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中圖分類號(hào):X7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-0745(2013)06-0250-01
隨著工業(yè)的迅速發(fā)展,工業(yè)廢水的種類和數(shù)量迅猛增加,對(duì)水體的污染也日趨廣泛和嚴(yán)重,威脅人類的健康和安全,因此工業(yè)廢水的處理顯得尤為重要。本文所研究的混合化工廢水,主要是針對(duì)化工工業(yè)園區(qū)而言,指園區(qū)內(nèi)多種類型化工企業(yè)(如農(nóng)藥、醫(yī)藥、燃料、印染等)在其工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量廢水,這些廢水經(jīng)預(yù)處理后集中排入污水處理廠中,便形成混合型化工廢水,其中含有隨水流失的工業(yè)生產(chǎn)用料、中間產(chǎn)物和產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類污染物。這類混合化工廢水存在著污染種類多、毒害性強(qiáng)、成分復(fù)雜、可生化性差等突出特點(diǎn)。一方面,由于工業(yè)化生產(chǎn)的規(guī)模較大,這些排入污水處理廠的混合化工廢水的量非常大,并且由于來源于不同化工企業(yè),這些廢水的水質(zhì)成分較為復(fù)雜,水質(zhì)波動(dòng)也較大;另一方面,這些混合化工廢水在進(jìn)入污水處理廠之前雖經(jīng)過了各企業(yè)的預(yù)處理,但是,由于這些混合化工廢水的成分過于復(fù)雜,經(jīng)預(yù)處理進(jìn)入污水處理廠的廢水仍然存在著色度深、鹽度和氨氮含量高、可生化性低等工藝處理難點(diǎn)。
研究表明,混合化工廢水的處理工藝可分為物理、化學(xué)、生物方法三類:(1)物理處理法:利用物理的方法對(duì)混合化工廢水進(jìn)行處理,主要的目的是將廢水中的不溶性懸浮顆粒物分離去除。(2)化學(xué)處理法:化學(xué)處理法包括對(duì)酸堿廢水、重金屬廢水的處理,酸堿廢水的處理分為酸性廢水處理和堿性廢水處理。 (3)生物處理法:利用微生物的生化作用處理廢水中的有機(jī)物,把有機(jī)物進(jìn)行氧化、分解,從而使有機(jī)物轉(zhuǎn)化降解成無機(jī)鹽而得到凈化。具體分為耗氧生物、厭氧生物、自然生物處理法三種,其廢水處理的主要問題是除去下列成分:①含高生化氧需求量的化合物;②病原微生物和病毒;③眾多的人造化合物。
一般而言,混合化工廢水進(jìn)入工廠后,典型的處理過程包括:一、廢水的初級(jí)處理過程,即通過一系列格柵或格網(wǎng),除去較大雜物,之后廢水中可沉淀的固體顆粒在通過初沉淀池時(shí),在緩慢的水流中沉降下來。接著,流水進(jìn)入沉淀池。二、廢水的次級(jí)處理,即微生物學(xué)過程,指在廢水處理過程中利用各種細(xì)菌和真菌的降解能力,使沉淀池中的上清液,包括溶解的有機(jī)物,在曝氣池中進(jìn)行微生物氧化。池中的沉淀物則被轉(zhuǎn)到厭氧消化池中,在不同微生物種群的作用下進(jìn)行特殊分解。經(jīng)過一段時(shí)間的微生物氧化,曝氣池流出液將進(jìn)入第二級(jí)沉淀池,這里的沉淀物將轉(zhuǎn)到厭氧消化池。第二級(jí)澄清池中的上清液可釋放到自然水體中,但是這種水還包含高濃度的無機(jī)營養(yǎng)磷酸鹽和硝酸鹽。三、廢水的三級(jí)處理,該過程用來防止水體富營養(yǎng)化(磷和硝酸鹽的排放,使細(xì)菌和藻類大量迅速繁殖,結(jié)果導(dǎo)致水中的溶解氧減少),即通過化學(xué)沉淀除去磷酸鹽和硝酸鹽,再通氯氣或紫外光對(duì)水進(jìn)行消毒,從而使處理水達(dá)到更好的處理效果。結(jié)合對(duì)上述傳統(tǒng)的混合化工廢水處理工藝的研究,筆者在綜合調(diào)查的基礎(chǔ)上對(duì)混合化工廢水特性及污水處理廠處理工藝運(yùn)行狀況進(jìn)行了進(jìn)一步的分析和探討,得出以下工藝優(yōu)化措施。
(1)合理延長水力停留時(shí)間(HRT)?;旌匣U水優(yōu)化處理工藝研究的首要目的是解決工業(yè)區(qū)污水處理廠混合化工廢水處理的達(dá)標(biāo)問題,即進(jìn)水COD(化學(xué)需氧量)在800mg/L以下時(shí),出水低于100mg/L。并有試驗(yàn)表明,水力停留時(shí)間(HRT)是影響處理效果的主要因素之一,并且隨著HRT的不斷增加增加,混合化工廢水中COD去除率呈上升趨勢。另外,延長HRT,可提高處理系統(tǒng)抵抗沖擊負(fù)荷的能力,并有利于出水水質(zhì)的穩(wěn)定。
(2)選用好氧懸浮填料生物膜法作為完善混合化工處理廢水系統(tǒng)中的SBR生化處理系統(tǒng)的工藝。研究表明,同樣容積的好氧懸浮填料生物膜工藝和傳統(tǒng)SBR工藝在同等條件下進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),結(jié)果表明,前者對(duì)混合化工廢水中有機(jī)物的去除具有明顯的優(yōu)勢,并且在出水水質(zhì)穩(wěn)定、沖擊負(fù)荷相同的條件下,好氧懸浮填料生物膜反應(yīng)器具有更為優(yōu)異的抗沖擊負(fù)荷的能力,對(duì)混合化工廢水的無規(guī)則波動(dòng)有著極強(qiáng)的耐受性,能很快適應(yīng)環(huán)境條件的變化,并且在經(jīng)受大量廢水的強(qiáng)力沖擊后,恢復(fù)迅速。
(3)應(yīng)盡可能地用更易降解的化合物代替生物降解慢的化合物。許多人造有機(jī)物,在污水處理的過程中被降解,降解程度主要依賴于化合物生物降解的速度。如果速度慢,化合物在污水處理廠的停留時(shí)間太短以致于不能完全降解,好氧和厭氧污水處理池中,復(fù)雜的微生物種群能降解天然化合物,也能降解合成化合物。實(shí)際中,大量化工工業(yè)合成的廢棄物(如酚類和氯苯)的降解事實(shí),已顯示出在大量活性污泥存在下生物降解的高效性。然而,進(jìn)行現(xiàn)實(shí)條件下生物降解能力的研究卻至關(guān)重要,因?yàn)橹蛔C明化合物具備可生物降解的能力,這是不夠的,還必須讓該化合物在處理設(shè)備中快速降解以保證它能很快從環(huán)境中消除。這就要求在各類化工生產(chǎn)工藝流程中,應(yīng)盡可能地用更易降解的化合物代替生物降解慢的化合物。
(4)加強(qiáng)化工廢水污染防治的措施。優(yōu)化混合化工廢水的處理工藝自然是廢水處理工作的重中之重,然而與此同時(shí),加強(qiáng)化工廢水污染防治的措施亦是必不可少。首先應(yīng)改革生產(chǎn)工藝和設(shè)備,減少污染物,減少廢水外排,加強(qiáng)進(jìn)行綜合利用和回收的效率;其次,必須外排的廢水,其處理程度應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)水質(zhì)和要求進(jìn)行選擇;最后,在各企業(yè)將廢水排入污水處理廠前進(jìn)行預(yù)處理時(shí),各種化學(xué)工業(yè)廢水必須根據(jù)不同的水質(zhì)、水量,合理選用不同的處理方法,例如,造紙工業(yè)廢水的處理應(yīng)著重于提高水循環(huán)利用率,減少用水量和廢水排放量,同時(shí)也應(yīng)積極探索各種可靠、經(jīng)濟(jì)和能夠充分利用廢水中有用資源的處理方法。
總之,由于混合化工廢水含有不同的化工企業(yè)排放的污水,其水質(zhì)存在著較大差異,有害物質(zhì)不僅含量多而且種類復(fù)雜,如果單純采用傳統(tǒng)的工業(yè)廢水處理工藝,污水處理效果多差強(qiáng)人意。因此,進(jìn)行混合化工廢水優(yōu)化處理工藝的研究,對(duì)混合污水處理工藝的長遠(yuǎn)發(fā)展,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
參考文獻(xiàn):
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中圖分類號(hào):TD26-9 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1009-9166(2011)0020(C)-0285-02
引言:淮南礦業(yè)集團(tuán)顧橋礦是年產(chǎn)1200萬噸現(xiàn)代化礦井,井下膠帶機(jī)大多采用鋼絲繩芯強(qiáng)力輸送帶。井下主運(yùn)膠帶機(jī)是生產(chǎn)的咽喉,因此膠帶機(jī)的硫化效率和質(zhì)量,直接影響煤礦的安全高效生產(chǎn)。尤其是產(chǎn)量大的礦井,帶面接頭損傷老化速度快加,鋼絲繩芯強(qiáng)力輸送帶硫化工藝復(fù)雜、安全隱患多是讓施工人員頭疼的事情。根據(jù)多年實(shí)踐不斷總結(jié)改進(jìn)施工方案,現(xiàn)以井下膠帶機(jī)斜巷硫化為例,系統(tǒng)的介紹煤礦井下主運(yùn)膠帶機(jī)斜巷安全高效硫化工藝以及部分優(yōu)化方案。
一、施工前接頭硫化工藝參數(shù)準(zhǔn)備
鋼絲繩輸送帶接頭連接長度和搭接方式是根據(jù)輸送帶的強(qiáng)度規(guī)格型號(hào)、鋼絲繩直徑、間距、鋼絲繩的破斷力及鋼絲繩與橡膠粘合的抽出力而定??赏ㄟ^查輸送帶廠家提供的對(duì)照表得出。比如說:ST600型輸送帶接頭長度600mm、搭接方式一級(jí)。ST/S1250型輸送帶接頭長度1350mm、搭接方式二級(jí)。GX2500型輸送帶接頭長度2350mm、搭接方式二級(jí)。接頭長度和搭接方式根據(jù)輸送帶型號(hào)查表選好后,熟悉硫化參數(shù):硫化單位壓力:1.5―2MPa;硫化溫度:150℃±5℃;硫化時(shí)間:T=20分鐘+膠帶厚度×1分鐘。
二、施工工序
(一)敷設(shè)皮帶。先將膠帶機(jī)上的煤拉盡并將膠帶機(jī)停電、閉鎖,然后松張緊裝置。在斜巷中為避免皮帶截取后下滑還應(yīng)在機(jī)頭和機(jī)尾用夾具固定住舊輸送帶,然后用電動(dòng)打磨機(jī)截?cái)嗥?。最后用調(diào)度絞車的鋼絲繩鉤頭將新硫化頭牽引到硫化點(diǎn)位置,完成敷設(shè)。
(二)搭設(shè)硫化平臺(tái)。在硫化點(diǎn)拆除膠帶機(jī)部分上托輥,留出足夠的硫化空間。先把硫化底梁鋪上,底梁上放置水壓板,在水壓板上放置隔熱板,在隔熱板上放置下加熱板,最后在下加熱板上放置玻璃紙或青稞紙并將兩側(cè)的擋鐵模條放置好,平臺(tái)搭設(shè)完成(如圖1)。做其他尺寸接頭時(shí)搭設(shè)硫化平臺(tái)的方法一樣,根據(jù)現(xiàn)場情況類推。
圖1:硫化平臺(tái)結(jié)構(gòu)圖
1、膠帶機(jī)架 2、膠帶 3、機(jī)架支腿 4、托輥架 5、大板 6、門形架 7、釘 8、硫化機(jī)下半部 9、硫化機(jī)上半部 10、膠帶鋼絲繩
(三)剝頭及鋼絲繩處理。先根據(jù)現(xiàn)場接頭所需長度,用粉筆畫出接頭尺寸,切去接頭部位的邊膠,用刀等工具將鋼絲繩剝出。根據(jù)現(xiàn)場接頭所需長度用鋼絲繩鉗斷繩。將斷好的鋼絲繩用粗砂布逐根打磨,磨至鋼絲繩上附膠起毛最宜。最后將裁斷、打磨好的鋼絲繩用120#汽油清洗晾干,坡口及坡口上方的打磨部位也要用120#汽油清洗晾干。此處用1.7m二級(jí)搭接的斜接頭尺寸舉例(如圖2)。
圖2接頭排列圖
(四)合模硫化。首先接頭調(diào)偏,輸送帶每端選兩個(gè)點(diǎn)相距1.5m以上,用線繩固定在相距最遠(yuǎn)2點(diǎn)上,4點(diǎn)要成一條直線。調(diào)好對(duì)正后,用釘子固定好皮帶。然后帶上乳膠手套將膠漿均勻的涂抹到鋼絲繩、坡口及坡口上方打磨部位晾干。將切好的下蓋膠和芯膠鋪到加熱板上,用計(jì)劃好的搭接方式擺放鋼絲繩,整理鋼絲繩芯,檢查尺寸,檢查敷設(shè)質(zhì)量。最后鋪芯膠和上蓋膠,滾壓排氣。蓋硫化板,緊硫化梁螺栓,通電,加壓,開始升溫硫化。
(五)拆除硫化機(jī)帶式輸送機(jī)試運(yùn)行。在滿足各項(xiàng)硫化數(shù)據(jù)要求后,等加熱板溫度降到70℃以下后拆除硫化機(jī)檢查硫化接頭,切割毛刺并打磨光滑。恢復(fù)帶式輸送機(jī)架,全面檢查帶式輸送機(jī),看有無施工雜物影響運(yùn)行。
(六)注意事項(xiàng)。1、夾具扣件要牢固可靠,調(diào)度絞車在牽引輸送帶的時(shí)候膠帶機(jī)斜巷中不得站人,鉤頭牽引處有把鉤工跟隨,發(fā)現(xiàn)在轉(zhuǎn)載點(diǎn)、過橋等處新輸送帶端頭被卡住時(shí)及時(shí)和絞車司機(jī)聯(lián)系,清障后繼續(xù)牽引。2、當(dāng)采用多臺(tái)硫化設(shè)備硫化的時(shí)候,要在加熱板接縫處放置能擋住縫隙的薄鐵皮。擋鐵模條要比帶厚薄1―2mm并用絲扣固定牢。3、抽鋼絲繩時(shí)不得將鋼絲繩拉彎,以免影響接頭鋼絲繩擺放。處理鋼絲繩時(shí)要注意不能損傷鋼絲繩鍍鋅層。在剝繩過程中嚴(yán)禁將水、油等贓物浸在剝出的鋼絲繩上。斷繩時(shí)保證接頭兩邊留的是長繩。4、鋼絲繩要排列整齊,避免出現(xiàn)鋼絲繩疊壓。嚴(yán)格遵守硫化技術(shù)參數(shù)的要求,保證溫度、壓力、時(shí)間得到正常執(zhí)行。做好安全用電工作,各用電設(shè)備必須接地良好,硫化開關(guān)、水壓泵必須有專職電工負(fù)責(zé)。5、接頭成形后,若逆茬方向接頭膠厚于工作面必須要打磨平整。以免過滾筒或清掃器時(shí),將接頭劃開。
三、部分優(yōu)化方案
(一)快速搭建硫化平臺(tái)方案。皮帶機(jī)斜巷硫化,在搭建接頭平臺(tái)時(shí),多采用拆卸皮帶機(jī)上托輥架為硫化梁和兩頭皮帶讓位。為留有足夠的空間通常要拆卸7個(gè)上托架然后再搭建大板平臺(tái)。上托輥架沉重,螺栓銹蝕,拆卸不易,經(jīng)常需要燒焊解決。且斜巷工作,托輥易滾落傷人,安全隱患巨大。經(jīng)過我們多次施工,創(chuàng)新得使用“門型架”來快速解決(如圖1第6部件)?!伴T型架”搭建在皮帶機(jī)上托輥上方,直接構(gòu)建平臺(tái),從而減少拆卸上托架到2―3架,減少工序時(shí)間1―2小時(shí),為搶占檢修時(shí)間提供保障。用1.7m的斜接頭舉例。在硫化點(diǎn)拆除帶式輸送機(jī)的1個(gè)上托輥?zhàn)鰹橹悬c(diǎn),留出了3m的空,就能把15根硫化底梁鋪到空子處。然后放置水壓板、隔熱板、下加熱板、玻璃紙或青稞紙。最后將4個(gè)事先加工好的“門型架”裝到硫化梁兩側(cè)放上大板固定好,兩側(cè)的擋鐵模條放置好,平臺(tái)搭設(shè)完成。
圖1門型架
1、40×4mm角鋼 2、10#槽鋼 3、80×160不等邊角鋼
值得注意的是經(jīng)過我們實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)將“門型架”制作為縱向擺放在膠帶機(jī)架上比橫向擺放更為方便,在擺放的過程不需要上下皮帶,更為安全。
(二)快速剝頭方案。在用刀具剝鋼絲繩時(shí),要注意分清剝頭處是否有縱撕保護(hù)。當(dāng)接頭處有縱絲時(shí),用刀一根一根剝出鋼絲繩將耗費(fèi)極大時(shí)間。通常我們使用“大扒皮”方法:根據(jù)現(xiàn)場接頭所需長度,用粉筆畫出接頭尺寸,切去接頭部位的邊膠后,先用刀沿坡口線切開上蓋膠。將坡口一頭的上蓋膠沿縱絲下方剝出一個(gè)口子,使用事先加工好的剝皮夾具將剝出的口子固定住,然后用手拉葫蘆牽引并在結(jié)合處邊拉邊割,即可按照剝出的口子將整個(gè)上蓋膠剝?nèi)?,而縱絲也就隨上蓋膠去除了。上蓋膠去除后再用刀和鉗子一根一根剝出鋼絲繩就方便多了。
總結(jié):通過上述方案的應(yīng)用,我礦的鋼絲繩芯強(qiáng)力輸送帶的維修狀況大為改觀,扭轉(zhuǎn)了膠帶機(jī)硫化時(shí)間長、隱患大的被動(dòng)局面。隨著工作的不斷深入,我們一定會(huì)總結(jié)出更有效的鋼絲繩芯強(qiáng)力膠帶機(jī)硫化方法,為整個(gè)煤炭行業(yè)服務(wù)。
作者單位:淮南礦業(yè)集團(tuán)顧橋礦
參考文獻(xiàn):
前 言
在不改變工程設(shè)計(jì)者意圖的前提下,在工程圖紙會(huì)審之前通過模擬吉林長嶺氣田天然氣開發(fā)過程中的全廠熱力系統(tǒng)中三臺(tái)蒸汽鍋爐出口低壓飽和蒸汽系統(tǒng)投產(chǎn)為例來檢驗(yàn)工藝流程的實(shí)用性、科學(xué)性和經(jīng)濟(jì)性,并以此來優(yōu)化其工藝流程并且達(dá)到工程經(jīng)濟(jì)投資的目的。
1、全廠熱力系統(tǒng)工程簡介
1.1長嶺1號(hào)氣田地面工程二期工程全廠熱力系統(tǒng)是在一期工程的基礎(chǔ)上新增一臺(tái)蒸汽鍋爐和蒸汽管網(wǎng)。一期工程已建兩臺(tái)蒸汽鍋爐,設(shè)計(jì)者意圖為兩臺(tái)蒸汽鍋爐一用一備相互切換投用,二期工程擴(kuò)建為三臺(tái)蒸汽鍋爐,建成投產(chǎn)之后設(shè)計(jì)者意圖為三臺(tái)蒸汽鍋爐兩用一備相互切換投用。
1.2二期工程全廠熱力系統(tǒng)低壓飽和蒸汽管網(wǎng)工作流程:
備注:(1)流程圖出自長嶺1號(hào)氣田地面工程二期工程施工圖熱-4169(3200單元Ⅱ鍋爐房)。(2)上圖虛線部分為新建管線,實(shí)線部分為已建管線。(3)二期工程全廠熱力系統(tǒng)低壓飽和蒸汽管網(wǎng)流程中新建控制閥4#位于低點(diǎn)(虛線部分)位置,故原設(shè)計(jì)中需安裝新建兩套疏水閥組。(4)換熱機(jī)組為全場采暖分季節(jié)使用,保證主蒸汽系統(tǒng)DN300一直處于工作狀態(tài)。
2、低壓飽和蒸汽系統(tǒng)工藝流程優(yōu)化方案1
取消蒸汽管線低點(diǎn)新建控制閥4#及兩套蒸汽閥組。
3、低壓飽和蒸汽系統(tǒng)投產(chǎn)模擬論證
3.1第一種情況:三臺(tái)鍋爐一用兩備投用;
(1)新建1#蒸汽鍋爐投產(chǎn),新建控制閥4#關(guān)閉,新建疏水閥組1開啟并一直處于疏水排污狀態(tài);當(dāng)換熱機(jī)組需要工作時(shí),新建控制閥4#開啟,兩套疏水閥組同時(shí)處于疏水排污狀態(tài)。
(2)已建2#或者3#蒸汽鍋爐投產(chǎn),新建控制閥4#開啟,兩套疏水閥組同時(shí)處于疏水排污狀態(tài)。
3.2第二種情況:三臺(tái)鍋爐兩用一備投用;
(1)新建1#蒸汽鍋爐和其余任何一臺(tái)已建蒸汽鍋爐同時(shí)投產(chǎn),新建控制閥4#開啟,兩套疏水閥組同時(shí)處于疏水排污狀態(tài)。
(2)已建蒸汽鍋爐2#、3#同時(shí)投產(chǎn),新建控制閥4#開啟,兩套疏水閥組同時(shí)處于疏水排污狀態(tài)。
3.3第三種情況:三臺(tái)鍋爐同時(shí)投用;
三臺(tái)鍋爐同時(shí)投用時(shí),新建控制閥4#開啟,兩套疏水閥組同時(shí)處于疏水排污狀態(tài)。
結(jié)論:當(dāng)任何一臺(tái)鍋爐投產(chǎn)使用時(shí)均因新建控制閥4#位于低點(diǎn)而導(dǎo)致疏水閥組處于開啟排污狀態(tài),如將新建控制閥4#取消,蒸汽系統(tǒng)就因不存在低點(diǎn)而不需要設(shè)置疏水閥組而不影響整體系統(tǒng)功能性要求,這樣可降低室外排污管線冬季受凍的風(fēng)險(xiǎn),解除生產(chǎn)單位對(duì)于控制閥4#的操作使用,減少了工藝安裝工作量。
4、低壓飽和蒸汽系統(tǒng)工藝流程優(yōu)化方案2
將新建蒸汽鍋爐低壓飽和蒸汽管線直接接至系統(tǒng),管徑由DN250 改變?yōu)镈N300,如下圖所示:
5、低壓飽和蒸汽系統(tǒng)投產(chǎn)模擬論證
由于新建1#蒸汽鍋爐低壓飽和蒸汽管線與系統(tǒng)碰頭點(diǎn)位于鍋爐房室外系統(tǒng)管架之上,將1#蒸汽鍋爐低壓飽和蒸汽管線匯入鍋爐房室內(nèi)一期工程已建兩臺(tái)蒸汽鍋爐低壓飽和蒸汽管道可減少安裝DN250管道45米。
在設(shè)計(jì)者計(jì)算的基礎(chǔ)上我們可知:DN300主蒸汽管道已滿足其余工藝裝置區(qū)對(duì)于低壓飽和蒸汽流量的要求,但是一期工程DN250的管道內(nèi)徑僅僅能夠保證兩臺(tái)蒸汽鍋爐一用一備的投用狀態(tài),在蒸汽流量上不能滿足二期工程的需求,故在設(shè)計(jì)者原管道內(nèi)徑計(jì)算的基礎(chǔ)上更換一期工程已建管道25米DN250為DN300即可保證二期工程蒸汽流量的要求,具體依據(jù)為《GB50316-2000工業(yè)金屬管道設(shè)計(jì)規(guī)范》中的管徑確定及壓力損失一章節(jié):
除有特殊要求外,設(shè)定平均流速并按照以下公式初算內(nèi)徑,再根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)定的管子系列調(diào)整為實(shí)際內(nèi)徑,最后復(fù)合實(shí)際平均流速。
Di=0.0188[Wo/vρ]0.5
Di――管子內(nèi)徑(m)
Wo――質(zhì)量流量(Kg/h)
v――平均流速(m/s)
ρ――流體密度(Kg/m3)
由以上計(jì)算公式可知:管徑Di僅僅和質(zhì)量流量Wo有正比關(guān)系,原設(shè)計(jì)中主蒸汽系統(tǒng)DN300的管徑是可以滿足三臺(tái)鍋爐兩用一備的投用狀態(tài)的,另外系統(tǒng)管道長度縮減,又降低了系統(tǒng)管道壓力損失ΔP。
6、低壓飽和蒸汽系統(tǒng)工藝流程優(yōu)化方案實(shí)施
長嶺1號(hào)氣田地面工程二期工程為固定總價(jià)合同包干形式,按照以上方案工藝流程優(yōu)化之后,施工單位減少了工藝安裝工作量,實(shí)現(xiàn)工程管理的經(jīng)濟(jì)投資目標(biāo)。
7、結(jié) 論
如何通過模擬系統(tǒng)投產(chǎn)的辦法來優(yōu)化工藝流程,通過此例論證做如下總結(jié):
7.1必須以工程經(jīng)濟(jì)投資為目標(biāo)。
7.2找準(zhǔn)優(yōu)化工藝流程的切入點(diǎn),在不改變?cè)O(shè)計(jì)計(jì)算的前提下大膽提出自己的想法。
7.3徹底掌握裝置系統(tǒng)工作流程,熟悉其每一個(gè)管道組成件的使用功能。
7.4多渠道了解設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)理念,多與設(shè)計(jì)人員溝通。
7.5盡可能了解本工程所涉及到的設(shè)計(jì)規(guī)范,優(yōu)化工藝流程做到有理有據(jù)。
慶陽石化公司3Kt/年硫磺回收裝置,經(jīng)過優(yōu)化工藝操作,使尾氣SO2排放濃度從最初的日平均1100mg/m3 ,降到日平均860mg/m3 ……240 mg/m3 。
一、優(yōu)化工藝操作
1.對(duì)酸性水汽提塔操作的優(yōu)化
汽提塔在操作過程中,因?yàn)椴僮鞑划?dāng)而造成塔頂冷凝效果變差,大量蒸汽混入酸性氣中,降低了酸性氣的濃度為12%w(50t/h酸性水汽提裝置設(shè)計(jì)酸性氣濃度為32%w),增加了燃燒爐及制硫系統(tǒng)的負(fù)荷,進(jìn)而使硫磺收率降低。在汽提塔頂設(shè)計(jì)使用的兩臺(tái)冷換設(shè)備為空氣作為冷卻介質(zhì)的空冷器,其中有一臺(tái)為變頻空冷,如果操作不當(dāng),就會(huì)使變頻空冷轉(zhuǎn)速降低,冷凝效果變差,使酸性氣帶有大量水蒸汽而導(dǎo)致酸性氣濃度降低。因此,在后來的操作中,我們要求內(nèi)操密切關(guān)注變頻空冷的轉(zhuǎn)速,使其轉(zhuǎn)速始終保持在100%的狀態(tài),以保證酸性氣濃度和流量的穩(wěn)定,從根本上保證酸性氣進(jìn)燃燒爐量的穩(wěn)定。
2.整定進(jìn)風(fēng)的PID參數(shù)
在最初的操作中,H2S/SO2比值始終波動(dòng)較大,裝置技術(shù)人員與操作工經(jīng)過排查,最后將目標(biāo)集中在進(jìn)風(fēng)的PID參數(shù)上:使用經(jīng)驗(yàn)湊試法,先整定P控制器為120%,待過度過程曲線基本穩(wěn)定后,再整定I控制器為1.5,消除余差,最后在整定D控制器為0,進(jìn)一步提高控制精度,最終得到滿意的過度過程曲線,使H2S/SO2比值分析儀不再波動(dòng)。
3.調(diào)整加氫量
由于硫磺回收裝置采用的是“SSR”尾氣處理工藝,當(dāng)硫磺回收系統(tǒng)運(yùn)行不平穩(wěn)時(shí),如不及時(shí)補(bǔ)充氫含量,不但會(huì)使加氫反應(yīng)器超溫,造成“硫穿透”,使PH降低,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成設(shè)備管線的腐蝕,而且還會(huì)使SO2隨凈化尾氣排入大氣,導(dǎo)致尾氣排放超標(biāo),為此,在穩(wěn)定配風(fēng)的同時(shí),根據(jù)PH值的變化,及時(shí)調(diào)整加氫量,如果加氫反應(yīng)器溫度上升,則繼續(xù)加大氫氣進(jìn)量,直至床層溫度不再上升。
4.先進(jìn)控制伴熱改造和定期維護(hù)
原來的H2S/SO2比值分析儀伴熱由于距離伴熱站較遠(yuǎn),伴熱溫度難以保證氣相中硫不凝固,造成在線分析儀經(jīng)常發(fā)生故障而難以投用,硫磺回收裝置技術(shù)人員與操作工從蒸汽過熱器中引入了一小部分蒸汽為伴熱用,解決了伴熱問題,同時(shí),為保證H2S/SO2比值在線分析儀在使用過程中不發(fā)生故障,又協(xié)調(diào)儀電運(yùn)行部定期對(duì)H2S/SO2比值在線分析儀進(jìn)行詳細(xì)檢查和維護(hù),保證其靈活好用。
5.增加胺液循環(huán)量
以上幾種原因被排除后,煙氣SO2排放濃度從最初的日平均1100 mg/m3,降到日平均860mg/m3,濃度仍然較高,硫磺裝置技術(shù)人員與操作工又集中從胺液的循環(huán)量方面找原因,在逐漸提高胺液循環(huán)量,由原來的860mg/m3煙氣排放濃度,降到現(xiàn)在的日平均240mg/m3左右的穩(wěn)定狀態(tài)。
二、優(yōu)化開停工過程的工藝操作
1.以往的開停工過程工藝操作
原來的硫磺開、停工過程中,加氫反應(yīng)器的升溫預(yù)硫化、降溫鈍化操作(加氫反應(yīng)器升溫和降溫操作),是一項(xiàng)很繁瑣的工作,在以往傳統(tǒng)的操作中需要切斷與硫磺回收、吸收系統(tǒng)的聯(lián)系,只對(duì)加氫反應(yīng)器、急冷塔、循環(huán)風(fēng)機(jī)組成一個(gè)閉路循環(huán)的運(yùn)行系統(tǒng)。
2.優(yōu)化后的開停工過程工藝操作
經(jīng)過進(jìn)一步研究流程,對(duì)傳統(tǒng)的吹掃流程和加氫反應(yīng)器升溫和預(yù)硫化流程進(jìn)行了優(yōu)化操作,尤其對(duì)加氫反應(yīng)器升溫預(yù)硫化還是降溫鈍化操作,都采取了以下的操作流程:
在開工過程中,當(dāng)系統(tǒng)升溫結(jié)束后,并不急于引酸性氣,而是在以上流程中的熱氣體先改經(jīng)加氫反應(yīng)器,給加氫反應(yīng)器升溫,在升溫結(jié)束后,再引入酸性氣進(jìn)行預(yù)硫化;同樣,在停工過程中,系統(tǒng)吹掃結(jié)束后,將以上流程改經(jīng)加氫反應(yīng)器,給加氫反應(yīng)器降溫,降溫結(jié)束后,再進(jìn)行鈍化操作,優(yōu)化后的流程避免了閉路循環(huán)流程,使開工煙氣中的水蒸汽不影響升溫操作,升溫后預(yù)硫化時(shí)間上不影響硫磺開工,降溫鈍化和硫磺停工同步進(jìn)行,減少了對(duì)環(huán)境的污染、節(jié)省了3~6小時(shí)的時(shí)間。
一、原材料氣分離系統(tǒng)分析
無論原料氣氣質(zhì)條件如何,都需要進(jìn)行原料氣分離作業(yè)。在使用胺法脫硫脫碳工藝時(shí),在胺法裝置中,容易出現(xiàn)腐蝕、溶液發(fā)泡及換熱設(shè)備熱阻增加等問題,這些問題的產(chǎn)生,與原料氣中所含有的污染物存在著直接關(guān)系,污染物主要包括固體雜質(zhì)、凝析油、氣田水、設(shè)備腐蝕產(chǎn)物等。固體夾帶物與胺液吸收液烴,會(huì)導(dǎo)致吸收塔出現(xiàn)發(fā)泡、攔液現(xiàn)象。為此,在進(jìn)行脫硫脫碳工藝設(shè)計(jì)時(shí),需要充分考慮到原料氣在沒有完全分離的情況下,污染物瞬間流量增大的特點(diǎn),在原料氣進(jìn)入到脫硫脫碳吸收塔之前,設(shè)置兩級(jí)分離系統(tǒng),分別為重力分離及過濾分離。重力分離是通過臥式重力分離器來實(shí)現(xiàn),過濾分離則是通過臥式快開式過濾分離器來實(shí)現(xiàn),通過設(shè)置兩級(jí)分離系統(tǒng)組建原材料氣分離系統(tǒng)。
二、胺液吸收塔與再生塔工藝設(shè)計(jì)要點(diǎn)
吸收塔是一種利用胺液吸收天然氣中H2S、CO2等物質(zhì)的工藝設(shè)備。胺液的干凈度與進(jìn)料天然氣雜質(zhì)含量較少是確保吸收塔穩(wěn)定運(yùn)行的基本條件。再生塔的目的是實(shí)現(xiàn)胺液的重復(fù)利用,在一定的溫度下,對(duì)富液中含有的H2S、CO2等物質(zhì)進(jìn)行解析,最終確保胺液純凈,可以重復(fù)利用。一般再生塔的溫度需要控制在121℃。胺液吸收塔與再生塔工藝設(shè)計(jì)要點(diǎn)如下:
1.當(dāng)吸收塔直徑超過0.8m時(shí)需要采取板式塔。由于胺液被污染后容易出現(xiàn)起泡現(xiàn)象,為此,在計(jì)算塔徑時(shí),采取過小的塔盤板間距較為不合理,一般將板間距設(shè)置在600mm較為合適,為方便后續(xù)檢查與修理作業(yè),將板間距設(shè)置為800mm;
2.在設(shè)備中使用浮閥塔盤代替泡罩塔,浮閥塔盤相比泡罩塔具備較好的處理能力,工作效率及彈性較好,且具備了泡罩塔及篩板塔的特點(diǎn),綜合性能較好;
3.為避免吸收塔底部出現(xiàn)漩渦,在吸收塔底安置高600mm的共軛環(huán)填料作為防漩渦設(shè)施;
4.在使用MDEA進(jìn)行H2S選吸時(shí),需要在確保H2S凈化度的基礎(chǔ)上,降低CO2共吸率;
在生產(chǎn)過程中,再生塔容易出現(xiàn)攔液現(xiàn)象,最終致使再生塔底部塔盤受到?jīng)_擊而破壞,為此,對(duì)再生塔裝置進(jìn)行優(yōu)化,于再生塔底部安裝壓力平衡系統(tǒng),避免再生塔出現(xiàn)真空,通過自力式調(diào)節(jié)閥實(shí)現(xiàn)壓力平衡。
三、富液閃蒸罐與貧富液換熱器設(shè)計(jì)要點(diǎn)及優(yōu)化
富液閃蒸罐主要的目的是將胺液中溶解及烴類進(jìn)行排除。當(dāng)富液進(jìn)入到閃蒸罐后,通過降壓,胺液中釋放出的烴類經(jīng)過閃蒸塔,脫除H2S后作為燃料氣進(jìn)入到燃料氣系統(tǒng)之中??刂七M(jìn)入閃蒸罐富液溫度及流速,一般將富液溫度控制在75℃以下,流速控制在2.0m/s以下。如富液溫度較高,超過75℃,則會(huì)將富液中的H2S解析出來,對(duì)設(shè)備造成腐蝕;如富液流速較快,超過2.0m/s,則會(huì)對(duì)設(shè)備管壁上胺液膜造成較強(qiáng)沖刷,最終致使胺液膜脫落。對(duì)富液閃蒸罐進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),最小停留時(shí)間設(shè)定為20min。貧富液轉(zhuǎn)換器應(yīng)使用新型板式換熱器,板式換熱器具備體積小、容易清洗、傳熱效率高等優(yōu)勢。
四、貧胺液、酸氣的冷卻方式選擇
貧胺液、酸氣的冷卻方式可以分為三種,分別為全空冷、全水冷、空冷+水冷方式。全空冷冷卻方式適用于缺水或水質(zhì)較差的溫度不高的地區(qū),采取這種方式,可以避免污染周邊水體,降低能耗及操作費(fèi)用,但這種方式最大的缺點(diǎn)就是噴淋水會(huì)在翅片上結(jié)垢;全空冷冷卻方式存在著投資高、循環(huán)水耗量、能耗高等不足,當(dāng)前,這種方式很少會(huì)被采用,絕大部企業(yè)在天然氣凈化工藝中選擇使用空冷+水冷冷卻方式。
五、胺液過濾及惰氣保護(hù)系統(tǒng)優(yōu)化
確保胺液干凈是保證整個(gè)凈化工藝系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)條件,為此,需要做好胺液處過濾工作,在貧富液管線上設(shè)置過濾器,一般貧液過濾器使用活性炭過濾器,富液過濾器選擇使用袋式過濾器。富液過濾器選擇使用RBF袋式過濾器,RBF袋式過濾器具備過濾量大、操作簡單、清洗便捷等有優(yōu)勢。采取惰性氣體保護(hù)胺液,其目的是為了防止胺液與氧氣接觸,從而生產(chǎn)不可再生化學(xué)降解物。一般采取氮?dú)膺M(jìn)行氮封,或使用凈化天然氣進(jìn)行氣封。
六、其他天然氣凈化工藝設(shè)計(jì)要點(diǎn)及優(yōu)化
在進(jìn)行天然氣凈化工藝時(shí),胺液再生系統(tǒng)屬于腐蝕最為嚴(yán)重的部位,為此,需要對(duì)胺液再生系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化處理。在重沸器加熱介質(zhì)選擇上采取蒸汽作為重沸器加熱介質(zhì);重沸器型式分為罐式重沸器與臥式熱虹吸式重沸器兩種,綜合對(duì)比性能后,在再生塔底選擇使用臥式熱虹吸式重沸器。在貧液增加泵及循環(huán)泵設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)采取離心泵,泵體及過流裝置選擇是用耐中等硫腐蝕材料,并安裝于貧液空冷器之后。
七、結(jié)語
天然氣,屬于一種方便、潔凈、高效的優(yōu)質(zhì)燃料,是一種重要的化工原料。隨著時(shí)代的發(fā)展,天然氣應(yīng)用越來越廣。然而在天然氣外輸之前,需要對(duì)原料天然氣進(jìn)行凈化處理。在天然氣凈化過程中,脫硫脫碳裝置容易出現(xiàn)攔液等現(xiàn)象,導(dǎo)致天然氣凈化不合格,溶液損耗嚴(yán)重,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。為此,需要對(duì)天然氣凈化工藝裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)及優(yōu)化,確保天然氣凈化度,保證天然氣凈化作業(yè)的安全性,為企業(yè)收獲良好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。
參考文獻(xiàn)
該污水處理項(xiàng)目于2008年5月18日開工建設(shè),于2008年12月29日通水運(yùn)行。運(yùn)行四年來效果良好,工藝運(yùn)行穩(wěn)定。主要設(shè)施有粗格柵、泵房、細(xì)格柵、沉砂池、一體化生化池、鼓風(fēng)機(jī)房、硅藻土系統(tǒng)、污泥脫水機(jī)間、配電間、消毒池、辦公用房。主要設(shè)備有啟閉機(jī)、粗格柵、提升泵、回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)、旋流沉砂池、潛水?dāng)嚢铏C(jī)、回流泵、風(fēng)機(jī)、硅藻土池進(jìn)水泵、硅藻土加藥裝置、濃縮脫水機(jī)、污泥泵。
1、進(jìn)出水指標(biāo)
該污水廠生產(chǎn)能力為日處理城市生活污水1.0萬噸,處理出水水質(zhì)達(dá)到國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。具體處理進(jìn)、出水水質(zhì)指標(biāo)(單位:mg/l)如表1所示。
2、工藝流程圖(圖1)
3、工藝流程簡介
污水經(jīng)管網(wǎng)收集進(jìn)入粗格柵,去除大顆粒的固體懸浮物;經(jīng)提升泵提升至細(xì)格柵,進(jìn)一步去除小顆粒的固體懸浮物;經(jīng)旋流沉砂池去除無機(jī)砂粒后自流進(jìn)入?yún)捬醭?沉砂由提砂泵提升至砂水分離器進(jìn)行砂水分離;通過缺氧水解使水中的有機(jī)物大分子轉(zhuǎn)化成小分子,難降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化成易降解物質(zhì);出水自流至好氧池,有機(jī)物經(jīng)好氧微生物的氧化分解作用進(jìn)一步得到降解,并去除色度;好氧池出水通過出水溢流至中間池,通過中間池再次調(diào)節(jié)污水水量、均衡水質(zhì);加藥方式采用泵前加藥,由加藥系統(tǒng)將硅藻精土送至泵前,再由泵提升至硅藻土處理池,在硅藻土處理池內(nèi)通過硅藻精土的混凝、吸附、過濾作用處理后達(dá)到泥水分離的目的;清水經(jīng)處理池出水槽實(shí)現(xiàn)分流,最終排放至計(jì)量堰槽。硅藻土處理池內(nèi)沉淀下來的活性污泥一部分回流至厭氧池繼續(xù)參與生化處理;另一部分排入污泥池進(jìn)行濃縮減容,最終通過帶式壓濾機(jī)脫水干化處理,泥餅外運(yùn),壓濾機(jī)濾液及污泥池上清液回流至集水池繼續(xù)處理。
4、工藝特點(diǎn)
(1)出水水質(zhì)好。出水水質(zhì)可達(dá)到國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),主要指標(biāo)CODCr≤50 mg/L,BOD5≤10 mg/L,SS≤10 mg/L,NH3-N≤5(8)mg/L,T-N≤15 mg/L,T-P≤0.5 mg/L。經(jīng)過消毒后可作為景觀用水和一般回用水;(2)處理效果穩(wěn)定、效率高;(3)對(duì)水質(zhì)水量的沖擊負(fù)荷適應(yīng)能力強(qiáng); (4)占地面積小,投資省;(5)能耗低,運(yùn)行費(fèi)用低;(6)自控水平高,管理要求低,管理簡便;(7)該工藝生化部分地埋式布置,故冬季低溫對(duì)處理系統(tǒng)影響程度小,加上硅藻土的作用冬季的處理效果好。(8)該工藝生化部分實(shí)質(zhì)上采用了A/O工藝,但與常規(guī)A/O工藝相比,其好氧部分結(jié)合了生物浮動(dòng)床技術(shù)和“生物硅藻土”技術(shù),因此其處理效率更高。
5、關(guān)鍵技術(shù)簡介
該工藝以生物浮動(dòng)床(Moving BedTM Process ,以下簡稱MBBR)工藝+硅藻土處理技術(shù)作為處理系統(tǒng)的關(guān)鍵單元。其運(yùn)行穩(wěn)定性、處理效果和節(jié)能效果以及脫氮除磷效果都顯著優(yōu)于傳統(tǒng)工藝。
(1)生物浮動(dòng)床工藝簡介。生物浮動(dòng)床(Moving BedTM Process,以下簡稱MBBR)技術(shù)簡介。(圖2)
一、工程概況
河莊坪小區(qū)位于陜西省延安市河莊坪鎮(zhèn),所在地區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱,降水稀少、冬季嚴(yán)寒、氣候干旱,水資源緊缺。小區(qū)1993年建成,服務(wù)面積0.5Km2、服務(wù)人口1.22萬人,物業(yè)服務(wù)由河莊坪綜合服務(wù)處負(fù)責(zé)。小區(qū)遠(yuǎn)離市區(qū),生活污水無法進(jìn)入延安市污水處理廠集中處理。按照“三同時(shí)”要求,小區(qū)建設(shè)了獨(dú)立生活污水處理系統(tǒng),占地面積3500 m2,日均污水處理量1400m3,污水處理后排入延惠渠,作為下游村民灌溉水源。由于污水處理站多年運(yùn)行整體環(huán)境很差,工藝落后,化學(xué)和氣體腐蝕對(duì)設(shè)備的損害很大,設(shè)備老化嚴(yán)重,出水水質(zhì)已經(jīng)不能滿足環(huán)境保護(hù)要求。
二、生活污水處理常用工藝
目前,生活污水處理通常利用生物法與物理化學(xué)法(生物法是通過微生物的代謝作用,使污水中微細(xì)懸浮狀態(tài)的有機(jī)污染物轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定無害物質(zhì)的方法;物理化學(xué)法一般采用格柵沉砂絮凝沉淀出水的工藝流程,其中物理法是利用過濾、沉淀、固液分離等方法,去除不溶性雜質(zhì),化學(xué)法是通過添加化學(xué)藥劑,將溶解物質(zhì)、膠體物體和懸浮物質(zhì)沉淀去除)。常用生物法與物理化學(xué)法工藝及優(yōu)缺點(diǎn)見下表:
表一 常用生物法與物理化學(xué)法工藝及優(yōu)缺點(diǎn)
三、工藝選擇及主要建(構(gòu))筑物設(shè)計(jì)參數(shù)
2008年,投資671萬元實(shí)施了系統(tǒng)升級(jí)改造,處理能力設(shè)計(jì)為1800m3/d,出水水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)B類排放標(biāo)準(zhǔn)及《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB5084-2005)灌溉水質(zhì)最高標(biāo)準(zhǔn)三類蔬菜標(biāo)準(zhǔn)要求。改造結(jié)合原有污水處理系統(tǒng)的工藝、場地、自動(dòng)化效果、基建投資等實(shí)際情況,充分利用原有設(shè)備和構(gòu)筑物,按照新增與改造優(yōu)化組合的思路,進(jìn)行了工藝選擇與方案論證工作,主要考慮以下幾方面問題。
一是首先解決原污水處理系統(tǒng)未建化糞池,處理過程大量懸浮物直接進(jìn)入處理裝置,裝置運(yùn)行受到?jīng)_擊導(dǎo)致管道及設(shè)備堵塞嚴(yán)重的問題,必須采用物理方法建設(shè)化糞池。
二是生活污水生化性好,可以采用很多種方法進(jìn)行處理,如生物接觸氧化法、SBR法、A/O法、生物膜法中的BAF、MBR等。
三是處理水質(zhì)要實(shí)現(xiàn)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B類排放標(biāo)準(zhǔn),直接選用SBR法、A/O法、接觸氧化法等較難,必須結(jié)合其它工藝,同時(shí)考慮現(xiàn)狀用地緊張及節(jié)約投資成本,SBR法、A/O法占地面積大,基建投資大,不適合改造工程;
四是MBR膜絲易堵塞,能耗及運(yùn)行費(fèi)用高,不適合選用。
五是直接選用BAF尚能實(shí)現(xiàn),但是BAF對(duì)進(jìn)水SS要求較高,進(jìn)水濃度要求高,需要進(jìn)行預(yù)處理,否則會(huì)使濾池在很短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)的水頭損失發(fā)生堵塞。同時(shí),BAF具有低溫運(yùn)行的優(yōu)勢,滿足冬季三個(gè)月左右的長期水溫低現(xiàn)實(shí)情況,保證冬季運(yùn)行正常。
經(jīng)過綜合論證后,本設(shè)計(jì)最終決定在新建化糞池基礎(chǔ)上,利用原有調(diào)節(jié)池改為兩級(jí)沉淀后,通過利用接觸氧化法進(jìn)行預(yù)處理,滿足BAF的進(jìn)水水質(zhì)要求,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。選定生物接觸氧化與BAF組合工藝(見流程圖),本工程主要建(構(gòu))筑物設(shè)計(jì)參數(shù)情況(見表二)。
工藝流程圖
表二 主要建(構(gòu))筑物設(shè)計(jì)參數(shù)一覽表
四、河莊坪污水處理廠升級(jí)改造效益分析
(一)工程處理效果
以2009年9月3日,延安市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站出具監(jiān)測結(jié)果為例(延環(huán)監(jiān)字(2009)第220號(hào)),本次監(jiān)測共獲得有效數(shù)據(jù)22個(gè)。監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)詳見下表。
表三 污水處理裝置監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
注:濃度單位為㎎/L,pH與水溫(℃)除外
(二)環(huán)境效益分析
1. 從表四監(jiān)測結(jié)果可見,出水水質(zhì)指標(biāo)全部達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-2002標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),能夠完全實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。污染物去除效果明顯,降低了外排水對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的影響,環(huán)境效益顯著。年污水產(chǎn)生量51萬m3,主要污染物年去除量如下:
表四 主要污染物年去除量
注:按照污染物去除量(噸)=污水量(噸)×進(jìn)出污水處理廠污染物的濃度差(mg/l)×10-6
2. 污水處理站出水水質(zhì)符合《城市污水再生利用景觀環(huán)境用水水質(zhì)》(GB/T18921-2002)及《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB5084-2005),出水可用于綠化噴灌、景觀環(huán)境、基建維修、灌溉用水使用。年污水處理51萬m3,目前污水處理站將原反沖洗和場區(qū)內(nèi)綠化用水使用自來水調(diào)整為利用處理后的外排水,反沖洗及場區(qū)內(nèi)綠化過程節(jié)約自來水3.65萬m3,同時(shí)排放水用于下游村民灌溉使用,如全部用于灌溉,年節(jié)約新鮮水用水近51萬m3。生活污水再生利用減少了對(duì)新鮮水的需求,有利于解決近幾年延安地區(qū)干旱少雨,水資源緊缺的現(xiàn)實(shí)問題。
(三)經(jīng)濟(jì)效益分析
1. 運(yùn)行成本
污水處理廠年處理污水51.1萬方,年處理成本49.76萬元,其中:動(dòng)力費(fèi)34.08萬元、維護(hù)保養(yǎng)材料費(fèi)9萬元、藥劑費(fèi)3.58萬元、監(jiān)測費(fèi)2.4萬元(每月對(duì)比監(jiān)測一次)、污泥處理費(fèi)0.7萬元(受工資因素影響,暫不討論人工費(fèi)用),單位處理成本0.97元/噸污水。
改造后設(shè)備運(yùn)行自動(dòng)化控制水平大幅度提高,按崗配置,結(jié)合生產(chǎn)規(guī)模和工藝要求,本污水處理站定員可由原18人縮減至10人,人工費(fèi)用大幅降低。改造前年處理成本66.1萬元,單位處理成本1.29元/噸污水,改造后年處理成本節(jié)約16.34萬元,污水處理成本減少0.32元/噸。
2. 排污費(fèi)用
按照排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法,排污費(fèi)收費(fèi)額=0.7元×前3項(xiàng)污染物的污染當(dāng)量數(shù)之和(污染當(dāng)量數(shù)=該污染物的排放量(千克)/該污染物的污染當(dāng)量值(千克),對(duì)比監(jiān)測數(shù)據(jù)與污染物排放標(biāo)準(zhǔn)可知,前三項(xiàng)且超標(biāo)的為CODCr、BOD5、SS,污染當(dāng)量數(shù)分別為132860、42310.8、3066),年需上繳排污費(fèi)12.48萬元。
表五 改造前污水處理裝置監(jiān)測結(jié)果平均值統(tǒng)計(jì)表
(注:該數(shù)據(jù)取自延安市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2007年三四季度及2008年一二季度監(jiān)測結(jié)果平均值)
表六 一般水污染物的污染當(dāng)量值
(注:該數(shù)據(jù)取自排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法(第31號(hào)令))
按照《排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》要求,對(duì)超過國家或者地方規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)的污染物,應(yīng)在該種污染物排污費(fèi)收費(fèi)額基礎(chǔ)上加1倍征收超標(biāo)準(zhǔn)排污費(fèi),即改造前年需繳納排污費(fèi)24.96萬元。同時(shí),按照《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》(中華人民共和國國務(wù)院令(第369號(hào)))第二條規(guī)定,排污者原有處置設(shè)施經(jīng)改造符合環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的,自改造完成之日起,不再繳納排污費(fèi)。
為此,升級(jí)改造項(xiàng)目成功實(shí)施,企業(yè)年累計(jì)節(jié)約成本41.3萬元,極大的減輕了企業(yè)資金壓力,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
五、結(jié)論